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彎管流量計特性及其在熱電行業(yè)的節能效益驗證
更新時(shí)間:2010-10-11   點(diǎn)擊次數:2020次

 流量?jì)x表在實(shí)現有效計量的同時(shí),也會(huì )造成能量損耗??茖W(xué)選擇流量?jì)x表,以有效解決準確計量與計量?jì)x表耗能這一矛盾,是做好能源計量的重要工作。經(jīng)過(guò)理論分析和實(shí)踐總結,筆者認為,在氣體流量測量中以彎管流量計替代常見(jiàn)的孔板式差壓流量測量裝置,既能準確測量氣體的流量,又可免除孔板節流裝置的壓損,達到節能的效果。

    一、彎管流量計的測量原理和節能原理

    1. 彎管流量計的測量原理

    理論研究和大量的實(shí)驗研究表明:流體在流經(jīng)彎管時(shí),由于彎曲管壁的導流作用,使流體在流經(jīng)彎管時(shí)其內側流速會(huì )逐漸增大,而外側流速卻逐漸減小,這就形成了各個(gè)過(guò)流斷面的近似梯形速度分布,且這種梯形速度分布狀態(tài)在彎管45°截面處達到極限狀態(tài)。彎管45°截面各質(zhì)點(diǎn)流速分布如圖1所示。

    由于流體流經(jīng)彎管流量計過(guò)程的復雜性,致使不可能用通常的理論方法推導出一個(gè)簡(jiǎn)單的數學(xué)表達式,而只能借助于量綱分析的方法建立一個(gè)涵蓋全部可能影響因素而形式上復雜的數學(xué)表達式。根據量綱分析原理:流過(guò)彎管流量計流體的平均流速與彎管內、外側壓力差Δp的關(guān)系可以用歐拉數Eu表示:

    式中:Re———雷諾數;Fr———費勞德數;Ma———馬赫數;R/D———彎徑比;L1、L2———前后直管長(cháng)度;λ1、
λ2———外側取壓孔位置;λ3、λ4———內側取壓孔位置;Δ———管道內壁粗糙度;β1、β2———前后直管段與彎管的夾角;D———管道的公稱(chēng)內徑。

    根據歐拉數Eu的定義,式(2)可以進(jìn)一步改寫(xiě)為

    式(3)建立了流體流過(guò)彎管流量計的工作原理表達式,根據歐拉數Eu的定義,彎管流量計工作原理可以表述為:流過(guò)彎管流量計的流體動(dòng)能與彎管內外側的壓力差(Δp)具有比例關(guān)系。其比例系數(流量系數)α是雷諾數、費勞德數、馬赫數、彎徑比、前后直管段長(cháng)度、取壓孔(內、外側)位置、直管段與彎管的連接角度,以及彎管內表面的粗糙度等影響因素的函數。

    式(4)給出了理論流量系數α的函數表達式,對于該系數的確定可以通過(guò)求解包含相關(guān)影響因素的納維-斯托克斯微分方程確定。

    2. 彎管流量計的節能原理

    對于火力發(fā)電企業(yè),彎管流量計取代孔板節流裝置是否具有節能效果,可以通過(guò)發(fā)電機組的汽輪機功率間接計算。

    孔板的節流會(huì )使蒸汽壓力降低,意味著(zhù)做功能力減小,造成不可恢復的能量損失??装瀹a(chǎn)生的壓力損失通常根據式(5)計算:

    式中:β———節流件直徑比;ΔP———節流孔板差壓值,kPa。

    發(fā)電機組的汽輪機功率Pi的計算:

    式中:D———汽輪機組蒸汽流量;h0———進(jìn)汽機蒸汽焓值;hh———供熱蒸汽焓值;ηi———汽輪機相對內效率(約為82%);ηm———汽輪機機械效率(約為98%);ηg———發(fā)電機效率(約為98%)。

    初始參數(入口蒸汽參數)p1、T1、h1和抽汽參數p2、T2、h2直接影響汽輪機的功率。

    電廠(chǎng)為了監測和計量需要,通常在鍋爐出口和汽輪機入口的管道上加裝節流孔板,造成初壓p1降低;在汽輪機外供蒸汽總管加裝節流孔板,造成供熱總出口蒸汽壓力p2升高,這兩個(gè)參數的變化均會(huì )造成汽輪機有效發(fā)電功率的降低。

    而彎管流量計是安裝在管道轉彎處,取代現有的彎頭的,沒(méi)有增加新的阻力,因此在使用中不會(huì )使蒸汽品質(zhì)下降。如用彎管流量計替代孔板節流裝置,在鍋爐出口壓力不變的情況下,將提高汽輪機初壓p1并降低供熱總出口壓力p2,從而提高汽輪機發(fā)電效率,減少節流元件帶來(lái)的能量損耗,達到節能的目的。

    二、彎管流量計系數的實(shí)流標定

    評價(jià)彎管流量計替代孔板的實(shí)際效果,首先要保證彎管流量計替代孔板后計量準確度不下降。筆者在此次驗證實(shí)驗中,采用測量不確定度為0.25%(k=2)的常壓臨界流音速?lài)娮鞓藴恃b置,用空氣作為檢測介質(zhì),對出廠(chǎng)編號分別為JZ123和JZ124的兩只DN200的彎管流量計計量裝置(由彎管流量傳感器、流量積算儀以及溫度和差壓變送器組成的測量系統)進(jìn)行流量計系數實(shí)流標定。其中,編號為JZ123的彎管流量計計量裝置的檢定結果如表1所示。

    由表1數據可以得出如下結論:經(jīng)過(guò)精密加工的彎管流量計計量裝置的計量特性穩定可靠,通過(guò)實(shí)流標定確定彎管流量計的流量系數,彎管流量計可以在較寬的流量測量范圍內達到1.5%的準確度,在計量特性方面*可以替代傳統的孔板式差壓流量計。

    三、節能效益實(shí)例分析

    下面結合南京新蘇熱電廠(chǎng)蒸汽測量系統的技改實(shí)例,分析彎管流量計取代孔板流量計的節能效果。該廠(chǎng)共2爐1機,通常1爐1機運行,鍋爐出口和汽輪機進(jìn)汽入口均安裝的是孔板流量計。當1#爐運行時(shí),鍋爐出口蒸汽流過(guò)孔板、閥門(mén)等阻流件到達汽機入口,壓力降低2kg;2#爐運行時(shí),壓力降低更是降低了3kg,造成汽機入口壓力始終低于設計值0.8kg左右。他們急需解決2#爐運行壓損過(guò)大的問(wèn)題,原來(lái)計劃擴大管徑,但投資較大。后來(lái)決定淘汰產(chǎn)生壓損的主要部件———兩臺孔板流量計。該廠(chǎng)2#爐進(jìn)行技改前的相關(guān)參數如表2、表3所示。

    1. 阻力損失

    以上參數為流量計計算書(shū)中的真實(shí)數據,根據式(1)可以算出常用流量為75t/h時(shí)2#爐和汽輪機兩道孔板產(chǎn)生的壓力分別為55.9kPa、54.4kPa,總壓損高達110.3kPa。為了蒸汽計量而造成如此高的能量損失,會(huì )使汽輪機少發(fā)很多電,這是一筆不小的長(cháng)期性的能源浪費。

    2. 節能計算

    蒸汽流經(jīng)鍋爐出口和汽輪機入口的節流孔板是一個(gè)絕熱節流過(guò)程,蒸汽焓值不變。汽輪機功率的變化可以用莫里爾焓熵圖進(jìn)行計算(見(jiàn)圖2,h為焓值,s為熵)。已知節流前的狀態(tài)P1、t1及節流后的壓力P1′,根據節流前后焓值相等的特點(diǎn),可在h-s圖上確定節流后的各狀態(tài)參數。如圖2所示,點(diǎn)1的參數是P1、t1及h1,在圖2上過(guò)點(diǎn)1按定焓畫(huà)水平線(xiàn)與P1′相交得1′,即可得節流后的參數。汽輪機的做功為可逆絕熱膨脹過(guò)程(即等熵過(guò)程),水蒸氣在節流前由點(diǎn)1經(jīng)可逆絕熱膨脹至抽汽壓力P2時(shí),可利用的焓降為h1-h2,而經(jīng)節流后的水蒸氣,同樣經(jīng)可逆絕熱膨脹至壓力P2時(shí),可利用的焓降為h1′-h2′,顯然h1-h2>h1′-h2′,節流以后蒸汽可做功減少。

    (1)無(wú)節流件時(shí)汽輪機入口壓力將提高0.1103MPa,初參數P0=(3.38+0.1103)=3.4903MPa,T0=437℃,根據工程熱力學(xué),可計算出h0=3305.185kJ/kg,s0=6.95348。

    (2)加節流后初參數P0′=3.38MPa,由圖2查得h0′=h0,求得s0=6.96756。

    (3)節流前供熱抽汽壓力Ph=0.7MPa,sh=s0,則hh=2893.8458kJ/kg。

    (4)節流后抽汽參數Ph′=Ph=0.7MPa,sh′=s0′,由圖2查得hh′=2900.8642kJ/kg。

    由式(2)計算出汽輪機功率下降值Px

    汽輪機前兩道孔板節流所產(chǎn)生的能量損失使得汽輪機每小時(shí)少發(fā)電115.15kW·h,按通常每千瓦時(shí)電0.4元上網(wǎng)電價(jià)計算,為46.06元/h??紤]全年330天運行,則少發(fā)電合人民幣46.06×24×330=36.48萬(wàn)元。用彎管流量計替代孔板,可以實(shí)現增收36.48萬(wàn)元/年,節能效果非常明顯。彎管流量計使用3個(gè)月節能的錢(qián)即可將整套流量計設備技術(shù)改造投資全部收回。如果同時(shí)考慮節能帶來(lái)的環(huán)保效益和彎管耐磨損(計量特性穩定)、無(wú)跑冒滴漏等優(yōu)點(diǎn),則優(yōu)勢更加明顯。

    3. 改造前后數據對比

    (1)2#爐改造前相關(guān)數據如表4所示。

    由2#爐技改實(shí)施前后的實(shí)際對比數據(見(jiàn)表4、表5)可知,技改前2#爐主汽管70t/h流量經(jīng)過(guò)兩套孔板流量計進(jìn)汽機時(shí),總壓降平均為0.3MPa,包括孔板壓力損失、管道沿程阻力損失、局部阻力損失。改造后,總壓降為0.2MPa,壓力損失減少0.1MPa。通過(guò)對2#爐主蒸汽流量與進(jìn)水流量、汽機入口流量的對比,也進(jìn)一步驗證了彎管流量計在1∶5的量程范圍內的準確度可達到1.5%,計量性能優(yōu)于原孔板流量計,*蒸汽流量測量的準確度要求。

    四、研究結論

    以上從理論、實(shí)驗到現場(chǎng)實(shí)際應用等方面對彎管流量計性能作了綜合闡述,由實(shí)流標定實(shí)驗可以看出,彎管流量計準確度高、性能穩定,*工業(yè)應用條件;現場(chǎng)應用前后的對比數據則充分展示了無(wú)壓力損失的節能效果,在當前能源日趨緊張的情況下具有重要意義,值得在熱電等行業(yè)大力推廣應用。

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